
為確保全年任務目標順利完成,進入下半年,磷銨分廠克服市場影響,不斷夯實內部基礎管理,在安全、環(huán)保和生產穩(wěn)定運行上主動作為,擔當實干,匯聚起了實干強企的熱情和動力,貢獻出磷銨特有的陜化力量。 千方百計優(yōu)化安全管理 安全生產不可一曝十寒,面對老員工較多,文化結構偏低的現(xiàn)狀,為了讓員工時刻熟知安全行走規(guī)范,磷銨分廠從下半年開始實施可視化安全管理模式。在全廠范圍內翻修廠區(qū)道路規(guī)范行走標示線,降低道路行走安全隱患。對廠區(qū)生產工藝管線、設備標注說明,亮明“身份證”,便于員工操作和緊急應對。改革原本火車卸酸崗位,自主完成卸酸工作,大大降低企業(yè)管理成本,也排除了民工卸酸安全風險,為員工額外增加了一份收入。近期,磷銨分廠積極響應公司推行的“五個一”規(guī)范化班組安全活動,率先組織開展班組安全活動,進一步提升全員安全意識和安全技能,全面推動各班組安全活動規(guī)范化實效化。 排除萬難爭做環(huán)保擔當 近年來,石油化工、煤化工企業(yè)快速發(fā)展帶來的污水處理問題也成為了苛待解決的一大現(xiàn)實難題。對于企業(yè)而言,安全環(huán)保是企業(yè)的命脈,環(huán)保不達標,生產無法持續(xù)進行。磷銨裝置雖然老舊,但卻擔當著環(huán)保治理的重任。隨著煤化工、BDO產量提升,所產生的廢液、污水也在不斷增加,磷銨分廠義無返顧地挑起消化廢液、污水的重擔,在生產過程將BDO分廠廢酸、污水及煤化工裝置磷酸銨溶液全部消化,實現(xiàn)資源回收利用,污水零排放工藝。 嘔心瀝血力保平穩(wěn)生產 磷銨分廠按照“以礦定酸、以酸定產”模式組織生產,將增產降耗,任務責任細分,落實到管理人員身上。分廠新增廢硫酸罐,提升了廢硫酸儲存能力,建立健全“四安全”PDCA閉環(huán)管理機制,實現(xiàn)工藝指標和操作過程的精細化管理。逐個開展老硫酸罐交替檢修,消除安全隱患。檢修后,廢硫酸庫存下降了600噸,磷銨兩套稀酸、兩套濃縮生產系統(tǒng)達到滿負荷運行,平均日產達到1100噸以上。大濃縮系統(tǒng)運行周期超過25天,小濃縮系統(tǒng)運行周期超過12天。礦漿細度平均大于87%,提前完成年度管理大提升奮斗目標,為陜化公司行穩(wěn)致遠,高質量發(fā)展貢獻磷銨力量。 埋頭苦干造就磷銨鐵軍 在公司檢修攻堅克難關鍵時刻,磷銨分廠前后抽調精干員工100余人組成黨員突擊隊及服務隊支援煤化工、BDO大檢修。在支援完合成氨系統(tǒng)檢修任務之后,又馬不停蹄投入到磷銨裝置系統(tǒng)清理檢修任務當中。時隔一個多月再次提及,王向文說到:“那個時候不能叫苦,因為各個分廠都面臨一樣的高溫天氣。雖然不是自己的裝置區(qū),但是磷銨分廠支援隊,是帶著主人翁精神去干的活。只要檢修用工需要,磷銨分廠隨時準備好支援。” 近期以來,為適應外部市場變化,公司決定啟動磷銨分廠硫酸罐的技改項目,將2#現(xiàn)有硫酸排空、完全隔離、清理置換后,使其達到存儲其他產品的工藝目的。因為該產品儲存工藝要求特別高,置換清理必須精益求精,一接到2#儲罐清理任務磷銨黨員突擊隊立即展開作業(yè),身著防酸服的他們,在罐內40多度的悶熱中清理出酸泥,保證了技改任務的順利進行,經過不解努力,整個項目也接近了尾聲。 磷銨分廠持續(xù)開展管理新舉措,完善人員調配,踐行“實干精神”,以優(yōu)化完善的管理新模式,建立起磷銨管理體系,實現(xiàn)從管理分頭抓安全,實現(xiàn)磷銨管理改革發(fā)展與企業(yè)高質量發(fā)展同步進行。(齊華瑩)